通常情況下,電解鋁生產(chǎn)工業(yè)中電解槽必須經(jīng)過焙燒啟動才能轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),而啟動一臺電解槽就需要消耗約50多噸的冰晶石,并使其熔融成為液體電解質(zhì),以滿足生產(chǎn)工藝的需求。但在電解鋁生產(chǎn)過程中,同時還會產(chǎn)生大量的電解質(zhì),而這些電解質(zhì)的主要成份就是冰晶石,一般情況下,電解鋁廠將這些電解質(zhì)取出后長期堆放在電解車間內(nèi),長期大量累積最終變成工業(yè)廢料,這樣一來不僅造成大量有價值資源浪費,而且形成嚴重的環(huán)境污染。一方面鋁電解槽焙燒啟動需要大量的冰晶石,另一方面在電解鋁生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的電解質(zhì)。近年來,隨著電解鋁產(chǎn)能的逐年大幅增長,電解質(zhì)量堆積越來越多,同時對冰晶石的需求也越來越大,如何利用電解質(zhì)取代冰晶石,使其能在電解槽焙燒啟動中得到循環(huán)利用,意義重大。
2003年,還在山東南山鋁業(yè)公司任職的王建軍,看到車間內(nèi)堆存著越來越多的電解質(zhì),心想若能將這些電解質(zhì)有效利用,代替冰晶石,那對公司來說將節(jié)約一筆不小的開支,更重要的是還能解決電解質(zhì)污染隱患問題。于是,大大的問號便在王建軍心里埋下了伏筆。
隨后的幾年里,王建軍便開始潛心研究這個讓其他人覺得不可能解決的問題,2003年和2004年相繼進行了電解生產(chǎn)中摻配物料物理性質(zhì)的實驗室分析和現(xiàn)場測試。2005年開始控制正常生產(chǎn)冰晶石消耗、增加啟動后期電解質(zhì)的用量、增加啟動期電解質(zhì)的用量。2006年在南山鋁業(yè)東海三期20萬噸電解鋁系列中的50多臺槽上進行了電解質(zhì)粉和電解塊裝爐的工業(yè)化實驗和應用。2007年6月在南山二期300kA電解槽上進行了全電解質(zhì)粉裝爐、焙燒啟動工業(yè)化實驗。2008年開始在南山二期進行了電解質(zhì)粉取代冰晶石的工業(yè)化應用。
先后經(jīng)過電解質(zhì)粉、電解質(zhì)取代冰晶石試驗和中試應用,功夫不負有心人,2008年終于取得了電解槽焙燒啟動電解質(zhì)部分替代冰晶石的初步成功,并通過了山東省相關(guān)科技成果鑒定。直至2010年在中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司進行了資源節(jié)約焙燒啟動規(guī);瘧,從整個焙燒啟動技術(shù)角度解決了電解質(zhì)取代冰晶石的規(guī)模化應用問題,實現(xiàn)資源的綜合利用。
創(chuàng)新思路 改變傳統(tǒng)
在鋁電解焙燒啟動工藝中,國內(nèi)傳統(tǒng)的焙燒啟動技術(shù)在裝爐、焙燒、啟動后期管理等過程全部采用冰晶石,使冰晶石為主的材料熔化形成液體電解質(zhì),而且這種傳統(tǒng)伴隨著我國鋁工業(yè)的成長已有50多年的歷史。甚至在我國的一些教科書中一直也是這樣認為,所以人們一直認為電解質(zhì)替代冰晶石根本不可能做到。
雖說電解質(zhì)成分中冰晶石含量為80%多,但是前期直接利用電解質(zhì)粉進行焙燒啟動,整個過程電解質(zhì)粉易板結(jié)、難溶解。利用電解質(zhì)焙燒啟動電解槽、把電解質(zhì)納入電解鋁生產(chǎn)過程的循環(huán)系統(tǒng)中在當時行業(yè)內(nèi)被認為是一個笑話進行串講。解決板結(jié)問題是前期電解質(zhì)替代冰晶石的關(guān)鍵所在,為了解決此難題,王建軍帶領(lǐng)團隊成員進行了多次實驗,對電解質(zhì)的性質(zhì)、電解槽焙燒啟動的機理再次進行了深入的研究,通過改變電解質(zhì)酸堿性來優(yōu)化電解質(zhì)性質(zhì)。經(jīng)過成分的調(diào)整,最終解決了熔化過程中結(jié)塊的難題,使其完全適合電解槽焙燒啟動的需求,并編制了相應的焙燒啟動方案,改變了國內(nèi)沿用50多年的焙燒啟動工藝。
在上述通過堿性化處理創(chuàng)新思路的改變下,王建軍同時通過破碎、篩分等工序,產(chǎn)生不同粒度的電解質(zhì),按照一定的配比混合,使其分別適用于電解槽各部位的要求,即中心部位用細粒度、邊部用塊狀和大顆粒、保溫用粉狀等,同步解決了電解質(zhì)在焙燒啟動過程中的保溫防氧化問題,并在錦寧鋁鎂新材料有限公司400kA系列鋁電解槽上得到規(guī)模化應用,實現(xiàn)了國內(nèi)電解槽焙燒過程中電解質(zhì)完全取代冰晶石技術(shù)跨越。
隨著錦寧鋁鎂電解槽焙燒過程中電解質(zhì)完全取代冰晶石的成功及產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟效益,引起了同行的關(guān)注,紛紛開始學習采用全電解質(zhì)進行焙燒啟動,現(xiàn)國內(nèi)電解鋁廠焙燒啟動采用冰晶石的已鮮有耳聞。
變廢為寶 為行業(yè)年節(jié)約成本十幾億元
眾所周知,當前,擺在電解鋁企業(yè)頭上的兩把利劍就是降本增效和節(jié)能環(huán)保,而王建軍對冰晶石的消耗和電解質(zhì)的綜合利用研究的突破,不僅解決了大量生產(chǎn)“廢料”問題—電解質(zhì)堆存問題,而且還大大降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本,變廢為寶,一舉兩得。
在內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司的400kA鋁電解系列生產(chǎn)線應用電解質(zhì)取代冰晶石焙燒啟動技術(shù)的具體實踐中得出了這樣的結(jié)論:資源節(jié)約型焦粒焙燒啟動技術(shù)與傳統(tǒng)的焙燒啟動工藝相比,取得了節(jié)約冰晶石55噸/槽的成果,在2013年10月~2015年6月進行電解質(zhì)取代冰晶石焙燒啟動的大規(guī)模工業(yè)化應用,此項技術(shù)三年來為該公司成功啟動電解產(chǎn)能60萬噸,節(jié)約了大量的物資和能源,創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益9000多萬元,經(jīng)濟效益和社會效益顯著,促進了循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。
貴陽鋁鎂設(shè)計研究院易小兵教授預計稱,資源節(jié)約型焙燒啟動技術(shù)中電解質(zhì)取代冰晶石可為中國電解鋁行業(yè)年節(jié)約成本在10億元以上,且市場前景廣闊,社會效益顯著。
王建軍說,對于一個20萬噸的300kA槽電解系列的焙燒啟動,通常每槽要冰晶石量約40噸,如全部用電解質(zhì)取代冰晶石,則每槽節(jié)約16萬元(按冰晶石和電解質(zhì)差價4000元計)。若2000噸電解鋁產(chǎn)能,按300kA電解槽進行折算,則年節(jié)約費用7.6億元。
另一方面社會效益更是重中之重,國內(nèi)冰晶石原料主要采用螢石進行生產(chǎn),造成不可再生的重要戰(zhàn)略資源螢石礦的消耗,同時造成較為嚴重的相關(guān)含氟廢水或廢氣環(huán)境污染。
更重要的是作為電解生產(chǎn)副產(chǎn)品電解質(zhì),如果在生產(chǎn)過程中不注重采取措施進行循環(huán)利用,可能由于大量累計最終造成工業(yè)廢料,不僅造成大量有價值資源浪費,而且形成嚴重的環(huán)境污染。
此外,還間接消耗電解鋁生產(chǎn)過程中的工業(yè)垃圾碳渣,碳渣是電解鋁生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,含氟化鹽高達60%以上,此技術(shù)開發(fā)成功后,工業(yè)垃圾碳渣由以前的無人問津一舉轉(zhuǎn)變成為香餑餑,利用碳渣浮選電解質(zhì),從而進一步實現(xiàn)資源的回收和利用,促進環(huán)境保護。
所以,不論是經(jīng)濟效益,還是社會效益,“電解質(zhì)”取代“冰晶石”焙燒啟動技術(shù)真正引領(lǐng)我國電解鋁工業(yè)焙燒啟動技術(shù)進入了一個全新的時代。